AD
摘要:以纤维为滤料的高效纤维过滤器与以石英砂为滤料的过滤器相比,具有过滤效率高、滤速快、截污容量大、周期制水量大、自耗水低特点,同时解决了原工艺流程中存在的问题,有较高的经济效益及社会效益。如能改进滤料的清洗技术,简化过滤设备的内部结构,使之具备直接处理 高浊度进水能力以及较好的解决纤维过滤设备大型化的问题,可在水处理领域得到更广泛的应用。 清洗时先排尽囊中的水,撤消对纤维束的挤压,使纤维束丛在重力 和膨化纤维的弹力联合作用下恢复其膨松状态,然后进气、水联合拌动 擦洗。 由于用作滤料的纤维是一种能弯曲而柔软的材料,其滤料直径可达 几十微米,并且在滤料层中存在着大量的缝隙空间,在过滤操作过程中, 通过控制对纤维束的挤压条件就可以得到不同的纤维孔隙率,过滤器的 效率和阻力就可以控制在设定的范围内,解决了传统的过滤设备无阀滤 池、虹吸滤池、机械式过滤器等均采用颗粒状滤料如石英砂进行过滤,其 过滤精度受滤料粒径较大限制的问题。微小的滤料直径,极大地增加了 滤料的比表面积和表面自由能,增加了水中杂质颗粒与滤料的接触机会 和滤料吸附能力,从而提高了过滤效率和截污容量。 洁净网 3 实施 3.1工艺流程 在过滤器运行前,将囊充水,以保证加压室达到设定压力。在过滤器 启动时必须预运行,检测出水浊度合格后方能正式投入运行。过滤器运 行过程中,对流量的调节必须平稳,防止流量突变使过滤产物被“带出”, 而造成出水浊度超标。过滤器的清洗过程为:胶囊排水→打开排气阀,反 洗入口阀和反洗排水阀→打开压缩空气阀进行反洗(反洗25~35分钟) →打开正洗入口阀和正排阀(正洗15~25分钟)进行正洗→关闭压缩空气阀和正洗入口阀,待用五个步骤。 3.2运行状况 该过滤系统自2008年10月15日在水处理系统投用至今。为了把 握运行规律,使该过滤系统能够安全、高效、合理运行,我们对过滤器的 运行周期进行了试验。 对单台过滤器失效控制采用三参数控制: 1)进出口压差≥0.1MPa; 2)出水浊度≥1mg/L; 3)设定周期累计制水量。满足其一确认其失效。 由于来水受季节的影响,春秋两季雨水大,水场出水浊度有些偏高, 因此周期制水量也有所不同,单台周期制水量在3000~4000t之间能保 证出水的水质。来水浊度最大达5mg/L,最小只有1.2mg/L,但出水浊度 可以达到要求。过滤器在任何情况下都能起到截留作用。对后续工序起 到保护作用。 4 经济效益及社会效益 生水系统经过改造运行四年半来,解决了原工艺中存在的问题,提 高了出水水质及水量,降低了生产成本。 1)水耗计算:高效纤维过滤器周期制水量大,反洗水耗小,减少了水 耗,降低了排污量。 洁净网 高效过滤器全年反洗水量=单台反洗耗水量×全年反洗个数=80× 1278=102240t 机械过滤器全年反洗水量=单台反洗耗水量×全年反洗个数率=60× 2555=153300t 高效过滤器全年节约水量=(机械过滤器全年反洗水量-高效过滤器 全年反洗水量)=153300-102240=51060t 全年节约排污费=2.87×51060≈14.7万元 2)工艺效果:高效纤维过滤器的出水水质有了提高,使出水浊度稳 定并小于0.7mg/L,减少了阳离子交换器的负担,可有效地提高离子交换 器的周期制水量,降低盐耗,减轻了对树脂的污染。 3)减少了反洗次数,机械过滤器24小时反洗一次,高效过滤器48 小时反洗一次,减轻了工人的劳动强度。 4)解决了机械过滤器停车检修频繁,更换滤料等大强度劳动。在改 造四年半来未停车检修过,节约了检修费用,降低了工人的劳动强度。 (责任编辑:admin) |